近期,方大特钢焦化厂化产作业区脱硫工序对蒸发釜放料管进行小改小革,极大提高了蒸发釜生产效率。
在煤气脱除硫化氢的生产中,所产生的脱硫废液经加热蒸发后,蒸发釜内盐液盐分极高,需要定期排出回收。由于釜体底部管和放料阀裸露在外,一旦低于35℃容易凝固结晶,常出现堵塞管道,影响废液排出现象。以往出现这种情况,都是使用压缩空气注入釜内,使釜内形成正压排放,但是由于脱硫盐分结晶在低温下硬度较大,排放非常困难,只有利用人工用蒸汽在管道外清扫加热,不但浪费了大量人力及能源消耗,而且会影响脱硫系统的正常生产。
为解决这一生产难题,该作业区对现场各管道阀门及工艺进行研究,优选各种方案进行对比、分析,决定在蒸发釜底部放料阀前后管上加装一蒸汽管道和控制阀,一旦出现放料管堵塞现象,可立即开启蒸汽阀加热,迅速疏通管道。他们在确保安全的前提下,制订了详细安全可靠的施工方案。改造后,通过近2个月的实际生产运行,未再发生管道堵塞而影响生产的现象,确保了整个脱硫工序的正常运行。(记者周其珍)
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来源:中国炼焦行业协会
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日期:2016/4/28 |
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