今年第一季度,河钢邯钢焦化厂从工艺源头入手,狠抓配煤管理,将筒仓配比准确度由攻关前的95%提高到了97%以上。
该厂通过攻关发现,配煤比在5%以上的筒仓,其配料误差被稳定控制在5%以下,能有效保证总体配煤准确度。但配比小于5%的筒仓,其下料准确率不理想,原因主要有三个:一是由于小皮带及圆盘给料机变频器自身控制精度有限,配煤系统刚开车时波动时间较长,造成整个系统联锁停车,影响整体配煤过程稳定性;二是受来煤水分、煤性较黏的影响,配料时容易造成喷仓、蓬料,下料不稳定,致使波动较大;三是气温较低,卸车过程中,冻块极易随着皮带进入到筒仓,造成堵塞,影响下料。
针对这些问题,该厂对症下药,从确保设备顺行、优化设备精度、制定相关制度三方面制定应对措施。针对设备保障,该厂进一步优化重点配套设施、配煤系统圆盘和空气炮,确保空气炮只对下料不畅的料仓嘴发挥作用,有效控制了下料误差。该厂还更换4条小皮带刮料板,并校验称量皮带零点,确保下料准确。在优化设备方面,该厂组织管理和技术人员分析统计现行小配比筒仓下料波动情况,找到开车初期下料波动情况与小皮带启动频率间的联系,设定了不同小配比筒仓小皮带启动的最佳频率。调节后,开车初期下料量在较短时间内达到设定负荷要求。(记者吴兆军通讯员高晓宇)
|
来源:
阅读:3381 次
日期:2016/4/7 |
|