近日,河北钢铁宣钢焦化厂创新焦炉供煤系统生产模式,实现四座不同焦炉供煤系统的“一系两用”,焦炭质量指标M40同比提高1.2%,配煤成本下降2.43元/吨,月节约费用20余万元。
宣化焦化厂1#—4#四座焦炉共用一个供煤系统,一套配煤方案,储槽数量和煤种数量完全匹配。随着1#、2#焦炉配套干熄焦系统顺利投产,1#、2#焦炉和3#、4#焦炉对配煤质量出现了差异化需求,两种配煤方案同时使用,出现了部分煤种无处储配,两种方案无法同时运行的难题。
对此,宣化焦化厂通过现有资源优化组合,在不新建设施、不增加设备的前提下,通过工艺流程再造,破解生产模式改变带来的难题。一方面优化装备用途,对配煤储槽实行分类管理,通过设置共用煤种储槽和专用煤种储槽,满足不同焦炉对煤种的个性化需求,达到配煤方案的差异化实施;另一方面改变工艺流程,将配煤操作前移到煤场,通过煤场预配煤减少煤种数量,解决储槽数量不足的问题,实现一套供煤系统执行两套配煤方案。
供煤系统“一系两用”后,依靠装备优势和技术优势,1#、2#焦炉焦炭质量指标M40完成86.2%,M10完成6.3%,分别优于去年1.2%和0.1%,配煤成本较原配煤方案降低了2.43元/吨,实现了焦炭生产的按需提品质、大力降低成本。
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日期:2015/9/15 |
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