近日,西钢集团焦化分厂自产焦炭、焦丁、焦粉筛分后移改造项目完成,预计年节省电耗68904千瓦时,创效12万元。此项目同时也减轻了工人劳动强度,改善了作业环境。
一直以来,西钢集团焦化分厂不断进行设备改造和技术创新,优化生产工艺,西钢焦化分厂每天自产焦炭、焦丁、焦粉800吨,由焦系统皮带运输至大、小振筛筛分后,焦炭输送到炼铁焦炭堆场,经过原料系统至炼铁槽上进焦炭仓,再一次重复经过炼铁振动筛筛分后配入高炉使用;焦丁、焦粉则输送至焦丁、焦粉仓配入高炉使用。由于天气寒冷,自产焦炭筛分出的焦丁温度较高,在炼铁焦丁仓出现严重挂料现象,影响焦丁配用,在使用前只能先运至仓储货场落地,增加倒运费用,同时正常输送过程中焦炭重复性筛分也浪费了部分电能。为解决这一生产中的实际问题,该分厂技术人员认真研究现场作业环境,提出改造方案,建议通过对设备设施的部分整合,停用焦炭振动筛,将没有筛分的焦炭、焦丁、焦粉运至炼铁焦炭堆场,由炼铁槽下筛进行自整粒,实现了焦丁在高炉自循环使用,解决了自产焦丁挂仓严重制约高炉配用的问题。通过创新,振筛备件维护费用也得以降低。
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来源:中国炼焦行业协会
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日期:2014/1/7 |
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