针对干熄焦系统生产的特点,山钢集团莱钢公司焦化厂不断加大技术攻关力度,破解制约干熄焦系统稳定运行的“瓶颈”问题,全力挖掘干熄焦系统的潜能,在为高炉提供更多优质“食粮的同时,最大限度地提高蒸汽发生量,推动公司发电量的持续提升。
干熄率的提高不仅可以提高焦炭质量,还能增加蒸汽发生量,为干熄焦发电工序提供充足的蒸汽用于发电,经济效盎、环保效益显著。今年以来,随着焦炉产能提升,干熄焦系统长时间高负荷运行,系统给水预热器的降温作用减弱,导致排焦温度变化幅度大,不仅容易烧损输焦皮带,还制约着干熄率的稳定提升。
针对这一问题,该厂利用技术改造等方式优化和完善冷却循环气体系统,将原给水预热器改为新型分体式给水预热器,改造后使得循环气体温度比以往降低了20℃左右,有效增强了焦炭的冷却效果。增加了蒸汽产量,估计每年可增加收益的万元同时,该厂还结合改造后设备运行工况,及时对除氧器、循环风机等工艺进行参数调整,不仅提高了除氧器温度、减少了蒸汽消耗,还降低了排焦温度,延长了皮带等设备的使用寿命,同时可降低循环风机耗电量,年可节省电费9万余元,可谓是“一举三得”。
此外,该厂积极进行科技攻关,优化工艺促进降耗、提质、增效益,确保干熄焦系统稳定顺行。2号干熄焦炉顶水封槽用水中含有大量钙、镁离子,容易结垢;使水封槽底部无法冷却,严重时会造成焊缝开裂,制约干熄焦系统的安全、稳定运行。为此,该厂对炉顶水封槽冷却水系统进行改造,用水质较高的连排水取代以往用水,不仅减少了结垢问题,还延长了水封槽的使用寿命、降低了设备维护成本。
|
来源:中国炼焦行业协会
阅读:742 次
日期:2013/10/21 |
|