为打造无泄漏、无异味花园式工厂,宣钢焦化厂针对焦炉烟尘外逸打出了“组合拳”,经过全方位的改进,成功治理烟尘外溢,实现了低碳生产。
根据“烟”、“尘”不同特点,该厂对症下药、多管齐下,在生产系统重点推行了焦炉标准化作业,规范高压氨水和除尘操作,减少荒煤气和烟尘外逸;热工系统合理控制空燃比,确保煤气完全燃烧,杜绝烟囱冒黑烟现象发生。
在封堵烟尘的同时,该厂全方位对环保设备进行维护。通过对装煤除尘420个布袋的更换,除尘翻板、管道、除尘仓盖易漏风点的密封,除尘压差控制在了1800Pa以下;为了把住人为因素,每天组织管理人员对除尘压差和除尘标准化操作进行检查,对压差超标和不规范使用除尘的职工进行考核,确保除尘效果处于最佳状态。
通过以上综合措施的实施,就连最容易出现烟尘外溢的装煤环节,也基本实现了无尘生产。据监测,改造后,焦炉含尘量降低到了8毫克/立方米以下,完全达到了国家职业卫生标准,职工工作环境得到改善。同时,焦炉的热效率也得到了有效提升,吨焦煤气能耗由此下降了3立方米左右,两座焦炉每年可节约煤气300万立方米。
|
来源:
阅读:941 次
日期:2013/8/30 |
|