河北钢铁集团宣钢焦化厂通过稳定焦炉生产秩序、加强工艺过程控制、开展攻关与竞赛活动等措施,焦炉吨焦煤气消耗降到了190m3以下,较去年同期降低3m3,每月可节省能耗费用30多万元,创历史最高水平。
为稳定生产秩序,该厂按照“操作者即是设备第一维护者”的原则深入推行“操检合一”,通过执行标准化作业和点检、设备维护技能培训,职工设备点检水平和维护能力不断提升。这不仅避免了重大设备事故,而且有效提高了设备利用率,稳定了生产节奏,全月设备故障影响时间也降到了30分钟以内。
该厂针对装煤量、装煤系数、荒煤气温度、标准温度、空间温度、推焦操作系数等关键指标,着重抓好过程控制,严格要求焦炉管理的几个关键班组:中控严格组根据周转时间和生产情况准确选择合理的焦炉温度;调火组从提高横排温度稳定性入手控制炉温,根据气温变化和煤气热值变化合理调整空燃比,保证煤气完全燃烧;热修组及时对炉体进行严密维护,保证炉体严密同时减少热量散失,实现各生产环节低耗运行。
该厂还以各班组焦炉吨焦煤气消耗指标为考核依据,开展了“煤气低耗能手”、“调温能手”、“标准化作业标兵”等劳动竞赛,并将竞赛结果与个人和班组奖金挂钩,在奖优罚劣的同时,该厂对煤气消耗较高的班次及时帮助查找问题,改进工作方法,提高操作水平。
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日期:2013/3/26 |
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