近期,河北钢铁集团宣钢焦化厂巧用氨水余热实施“脱苯塔侧线介质保温”技改项目,在利用二次能源解决脱苯塔侧线介质保温问题的同时,日可节约蒸汽14.4吨,年可创经济效益50余万元。
在炼焦企业的粗苯生产工序,为防止脱苯塔侧线采出介质结晶,通常采用蒸汽进行24小时保温,该厂该系统的蒸气用量每小时在0.6吨左右,每日蒸汽消耗量达到了14.4吨。煤气净化系统是收集、加工焦炉煤气,利用焦炉煤气净化过程中的提取物生产化工产品的生产系统。伴随着荒煤气进入该系统的还有大量的氨水,由于是从焦炉快速输送过来的,具有很高的温度,这些氨水通常都被分离到循环系统,被人们所忽视。
在深入挖潜、全方位降耗的氛围下,该厂职工打起了氨水余热的主意。经过反复论证,他们对脱苯塔侧线保温装置和管网进行了改造,将高温氨水成功引入脱苯塔,利用氨水余热替代蒸汽对脱苯塔侧线实施保温。经过一段时间的运行和近期低温天气的考验,脱苯塔侧线保温效果很好。据介绍,这些完成保温使命之后的氨水仍旧会进入蒸氨脱酸工序,在提取有用物质后,继续进入循环系统进行下一次生产任务,即不影响化产品的正常回收,又能为企业节约蒸汽费用50余万元。
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日期:2013/12/25 |
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